【研究意义】烟叶松散工序是卷烟制造加工过程中的重要环节,其工艺任务就是增加烟片的含水率和温度,使烟片松散,提高其耐加工性[1],松散回透率在卷烟工艺规范中有明确的要求[2]。烟叶松散率不仅对卷烟的感官质量、香气特征、常规化学成分有重要作用[3-4],而且对烟叶的耐加工性、卷烟的消耗有重要的影响。生产过程中,常出现因为设备运行参数调整不当或工艺条件发生改变,造成烟叶松散率不达标的现象,从而影响卷烟品质。因此,分析烟叶松散率的影响因素,对控制松散回潮质量具有重要意义。【前人研究进展】堵劲松等[5]研究了湿空气对烟片松散回潮过程的影响,主要对设备参数、湿空气特性和加工质量进行相关分析,发现湿空气对松散回潮后烟叶温度、含水率、松散效果有显著影响。姚光明等[6]通过优化WQ3315型松散回潮机的热风温度来提高云南烟叶加工的物理质量,研究发现随着回风温度增加,松散回潮烟叶温度和松散率逐渐增加,回风温度一定时,烟叶物理质量和感官质量较好。俞仁皓等[7]对WQ3315型松散回潮机的回风温度控制原理及调控方法进行分析,并对比例、积分和微分(PID)参数及补偿蒸汽进行试验,实现了回风温度的稳态控制。宋克强等[8]对松散回潮机出口水分稳定性进行研究,通过排查分析影响松散回潮出口水分波动的原因,改进工艺设备,提高松散回潮出口水分过程能力指数值。李秀芳[9]为了提高松散回潮工序过程控制能力,对回风系统和含水率控制结构进行了改善,优化了工艺参数,使松散回潮出口含水率和温度波动减少,出口含水率平均标准偏差从0.43%降为0.24%。【本研究切入点】TB-S松散回潮机为德国HAUNI公司新型回潮机,目前国内使用的厂家不多,且研究主要集中在控制系统及电器方面[10-11],针对TB-S松散回潮机烟叶松散率影响因素分析的研究报道较少,特别是从设备、工艺参数及二者组合方面来研究的更少。【拟解决的关键问题】探讨加水比例、滚筒转速、松散流量和喷嘴蒸汽压力对烟叶松散率的影响,以期找出影响松散回潮回透率的关键因素,为提高松散回潮率提供参考。
1 材料与方法 1.1 材料X牌号烟叶配方由广西中烟工业有限责任公司提供。
主要仪器设备:TB-S松散回潮机(德国HAUNI公司)、CPJ-3007系列φ300 mm数字式测量投影仪(广东万濠精密仪器股份有限公司)、TM710红外水分仪(美国NDC公司)和DHG-9123A烘箱(苏州三清仪器有限公司)。
1.2 烟叶松散率的测定在松散回潮出口称取1 000 g烟叶,分选未松散开的烟叶进行称重,计算未松散开的烟叶占总烟叶的比率。
1.3 单因素试验 1.3.1 加水比例通过施加一定的水,使烟叶松散率增加,并达到标准要求范围内,在确保X牌号烟叶回潮松散和烟叶温度满足工艺条件下,按照烟叶质量调整加水比例(2.9%、3.1%、3.4%、3.7%和4.0%),检测烟叶回透率,重复3次,利用回归分析法考察加水比例对烟叶松散率的影响。
1.3.2 滚筒转速烟叶进入滚筒后,在耙钉作用下完成松散,并与水接触,实现含水率的增加。在确保X牌号烟叶回潮松散的前提下,调整滚筒转速(7.5 r/min、8.0 r/min、8.3 r/min、8.5 r/min、8.8 r/min),利用回归分析法考察其对烟叶松散率的影响,每个因素水平下重复试验3次。
1.3.3 松散流量在确保松散回潮加水比例、滚筒转速、排潮开度等工艺参数不变及烟叶回潮松散的情况下,调整烟叶松散流量(6 850 kg/h、6 900 kg/h、6 950 kg/h、7 000 kg/h、7 050 kg/h),采用方差分析法考察其对烟叶松散率的影响,每个因素水平下重复试验3次。
1.3.4 喷嘴蒸汽压力水在蒸汽的引射作用下,喷射到烟叶上,烟叶与水充分接触,使烟叶水分增加,减少加工的造碎,提高烟叶的耐加工性。调整喷嘴蒸汽压力(100 kPa、120 kPa、150 kPa、180 kPa、200 kPa),对X牌号烟叶进行松散处理,在确保烟叶回潮松散的情况下,分析喷嘴蒸汽压力对烟叶松散率的影响,每个因素水平下重复试验3次。
1.4 正交试验在单因素试验的基础上,取加水比例、滚筒转速、松散流量、喷嘴蒸汽压力进行4因素3水平正交试验L9(34),以烟叶松散率为评价指标,优化松散率的加工条件。
1.5 统计分析运用Excel 2003和SPSS16分析软件对试验数据进行处理和分析。
2 结果与分析 2.1 加水比例的影响如图 1所示,烟叶松散率与加水比例呈一元线性关系,相关系数R2=0.952>R0.052=0.771,表明加水比例和烟叶松散率之间存在高度的相关性。
如图 2所示,滚筒转速与烟叶松散率呈一元二次关系,相关系数R2=0.896>R0.052=0.771,表明滚筒转速和烟叶松散率之间存在高度的相关性。
在α=0.05,F分布表查得F0.95(4,14)=3.11,由于F=3.478>3.11,表明在α=0.05水平上,松散流量显著影响烟叶松散率(表 1和表 2)。
由图 3可知,喷嘴蒸汽压力与烟叶松散率呈一元二次关系,相关系数R2=0.992>R0.052=0.771,表明喷嘴蒸汽压力和烟叶松散率之间存在高度的相关性。
为确定加水比例、滚筒转速、松散流量和喷嘴蒸汽压力对烟叶松散率的影响程度,在单因素试验的基础上,分别选择松散率达到99%以上的加水比例和滚筒转速水平,根据生产流量的合理性选择松散流量水平,根据最佳松散率选择喷嘴蒸汽压力水平,具体试验因素水平如表 3所示。
从表 4的试验结果可以看出:加水比例为4.0%,滚筒转速为9 r/min,松散流量为7 050 kg/h和喷嘴蒸汽压力为150 kPa时,烟叶松散率可达到99.6%,即最佳组合为A2B3C1D2。各因素对烟叶松散率的影响程度排序如下:滚筒转速>加水比例>喷嘴蒸汽压力>松散流量。
烟叶松散率不仅对烟叶的松散效果、烟叶耐加工性、大中片率等物理指标有影响,而且对卷烟成品的感官质量、烟气指标和香气指标等有显著的影响。因此,卷烟制造过程中,需要对烟叶松散率指标进行严格的控制。
影响烟叶松散率的因素较多,本研究通过单因素试验和正交试验法对烟叶松散率的工艺条件进行优化,试验的结果表明,松散回潮机加水比例为4.0%,滚筒转速为9.0 r/min,松散流量7 050 kg/h和喷嘴蒸汽压力为150 kPa时,烟叶松散率可达到99.6%;影响烟叶松散率的因素主次顺序为滚筒转速>加水比例>喷嘴蒸汽压力>松散流量,其中滚筒转速是主要因素,松散流量对其影响相对较小。对各因素进行分析,结果发现滚筒转速、加水比例、喷嘴蒸汽压力在所考察范围内,可使烟叶松散率达到较好水平,今后应对这3个因素进行深入研究,找出更优的试验点。
烟叶在松散回潮时,应对松散回潮机的各关键设备参数进行合理、有效控制,特别是滚筒转速,加水比例、喷嘴蒸汽压力等,并对其进行适当的调节,可达到稳定和提高烟叶松散率的目的。
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